近日,湖北興瑞硅材料有限公司有機硅分廠107硅橡膠車間共計11條生產(chǎn)線全部完成自動化改造并成功投產(chǎn),目前各生產(chǎn)線運行正常,產(chǎn)品質(zhì)量指標均達到合格標準。
據(jù)悉,該自動化改造進行了工藝和設備上的大量優(yōu)化。一是增加流量、壓力、液位等監(jiān)視測量信號共455處,更換氣動閥門共676臺,累計引入IO控制點5471個;二是將107硅橡膠單線生產(chǎn)工序劃分為5大集成模塊,梳理操作邏輯143步,并將邏輯步驟轉(zhuǎn)換為程序語言,實現(xiàn)了裝置的智能判斷、觸發(fā)、終止;三是引用可視化的操作條塊、自動彈窗、提示語言等工具,方便操作,確保生產(chǎn)全過程受控。
改造完成后,一方面大幅降低了員工的操作強度,現(xiàn)場操作人員由改造前的15人/班減少至10人/班,降低了人員成本;另一方面減少了人員操作的安全風險,大幅提高了本質(zhì)安全水平。同時,裝置自動化運行還提高了裝置運行的穩(wěn)定性,產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升。